上半年,公司转炉煤气回收量达到4.26亿立方米,同比多回收4368.84万立方米;吨钢转炉煤气回收达到86.75立方米,同比提高10.52立方米,标志着包钢吨钢转炉煤气回收达到国内先进水平。
转炉煤气回收再利用是公司降本增效、节能减排的重点措施之一。上半年,随着薄板厂CSP加热炉和炼钢厂麦尔兹窑采用低热值的转炉煤气进行生产,为公司转炉煤气实现最大限度的回收利用提供了可能。年初以来,公司认真分析、合理平衡各家转炉煤气用户,对生产工艺、设备等进行技术改造,认真制定科学合理的转炉煤气回收与输配、供给的运行联系制度,使转炉煤气实现了最大限度的回收。为用好宝贵的煤气资源,公司生产部组织有关单位,调低转炉煤气一氧化碳起始回收浓度,对薄板厂加压风机系统和炼钢厂麦尔兹窑相关系统进行改造,并调整用户混煤配比,使转炉煤气回收量大幅提升。
转炉煤气的发生具有间歇性特征,如果转炉煤气不能被正常回收利用,作为转炉煤气生产单位的炼钢厂就不能保证连续正常的生产,甚至不得不采取放散措施。转炉煤气的放散不仅对环境造成污染,也是对二次能源的一种极大浪费。对此,近年来公司投入巨资进行相关项目建设,抓住“头”、“尾”两个关键环节解决转炉煤气的回收和利用问题,一方面积极建设大型煤气柜,提高转炉煤气的回收存储能力;另一方面积极为煤气利用寻找出路,发展大用户,使公司转炉煤气的回收利用水平进一步提高。 (杨艳丽 张少思 黄燕玲) |